基本內(nèi)容
一、完成了自1968年至今化工廠的建設(shè)及擴(kuò)建電力系統(tǒng)方面的各項(xiàng)配套工程:(1)先后完成了整流系統(tǒng)300A水銀整流器以及6000A、12000A、31500A硅整流器及全廠變配電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試及運(yùn)行,保證了化工廠合理、安全用電。(2)1983至1987年提前一年完成了熱電站的建設(shè),節(jié)約資金百萬元。(3)1993年完成了熱電站擴(kuò)建工程總體方案的確定以及電力系統(tǒng)方案的審核和調(diào)試工作。節(jié)約了能源,增加了電力,減少了污染,取得了可喜的經(jīng)濟(jì)效益。二、開創(chuàng)新技術(shù)、新工藝及解決生產(chǎn)難題:(1)1972年自行設(shè)計(jì)并試制成功了KGHS-3000A/150V可控硅整流器,該設(shè)備當(dāng)時(shí)為全國容量最大且首先用于電解食鹽制燒堿工藝,并開創(chuàng)了可控硅整流器和水銀整流器并聯(lián)運(yùn)行的先例。該整流器和當(dāng)時(shí)同容量的普通汞整流器相比,投資僅為其2/5,損耗僅為其1/20,1973年《惠民科技》?汀渡綎|省氯堿》予以報(bào)道。(2)同年翻新了2600KVA特種整流變壓器,不但滿足了生產(chǎn)急需,而且節(jié)約了3/4的資金。(3)1973年設(shè)計(jì)并試制成功了30千瓦工頻加熱反應(yīng)釜,解決了易燃易爆產(chǎn)品生產(chǎn)過程中加熱的難題。(4)1992年從理論上對熱電發(fā)電機(jī)并網(wǎng)出現(xiàn)的異,F(xiàn)象進(jìn)行了分析,解決了生產(chǎn)難題,使發(fā)電機(jī)順利并網(wǎng)發(fā)電。(5)1995年解決了7500KW后置冷凝發(fā)電機(jī)孤立運(yùn)行直接供硅整流器用電擴(kuò)大電解能力的關(guān)鍵技術(shù)難題—多次諧波的消除。此方案和并網(wǎng)運(yùn)行相比年節(jié)約上網(wǎng)費(fèi)用570萬元,和買同容量的用電權(quán)相比節(jié)約投資2700萬元,同時(shí)增加熱電站本身的經(jīng)濟(jì)效益。