簡介
曹蓉江,化工冶金專家,中國氧化鋁生產(chǎn)技術奠基人之一,鋯鉿研究開拓者。 主持設計和參加我國第一個氧化鋁廠堿石灰燒結法工業(yè)試驗,創(chuàng)立適合我國鋁礦資源特點的工藝流程;組織和指導鎂熱還原法制取海綿鋯和海綿鉿的全流程試驗并用于生產(chǎn);培養(yǎng)了一批有色金屬冶金和冶金物理化學等方面的高水平專業(yè)人才。為中國氧化鋁工業(yè)的發(fā)展和稀有金屬的開發(fā)做出了重大貢獻。
簡歷
1918年2月10日 出生于江蘇省南通市。 1938~1942年 在浙江大學化學工程系學習。 1942~1944年 任四川資渝鋼鐵廠化驗員。 1944~1945年 任昆明中央研究院工學研究所電力制鋼廠副工程師。 1946~1950年 任上海大中金屬材料廠工程師兼工務課長。 1950~1955年 任山東鋁廠工程師、技術科科長、基建科科長和車間主任等職。 1956~1989年 任北京有色金屬研究總院高級工程師、研究室副主任、院副總工程師、教授級高級工程師、研究生指導教師。 1989年 退休。
生平
曹蓉江,1918年2月10日出生于江蘇省南通市。1938年就讀于浙江大學化學工程系,期間,參加過學生進步團體“黑白文藝社”,接受進步思想。1942年大學畢業(yè)。1944年在昆明中央研究院工學研究所電力制鋼廠工作,任貝斯麥爐煉鋼負責人,他利用1942年至1944年在重慶國民政府資源委員會重慶資渝鋼鐵廠煉鋼爐的知識,將該廠的白口鐵吹煉成鋼,經(jīng)電爐精煉后,送昆明電工廠拉制成絲,解決了當時我國自流井鋼絲繩原料需要進口的問題,得到了周仁所長的表揚,并晉升為副研究員(副工程師)。1945年7月,曹蓉江在上海擔任以胡厥文為董事長的大中金屬材料廠技術總負責人,由于技術革新和加強管理,將該廠黃銅的冷加工改為熱擠,改進了配料和加熱溫度,提高了產(chǎn)品質量和成品率。1950年4月,曹蓉江由華東工業(yè)部派往我國第一個氧化鋁廠——山東鋁廠參加建廠工作,先后任技術科長、基建科長、技術監(jiān)督科長和車間主任等職。當年10月提出該廠復產(chǎn)的書面報告,經(jīng)前蘇聯(lián)專家小組審定后,成為該廠的生產(chǎn)方針和技術方案。1952年至1953年,曹蓉江主持設計了堿石灰燒結法制造氧化鋁的工業(yè)試驗,其數(shù)據(jù)用于年產(chǎn)4.5萬噸氧化鋁的建設和生產(chǎn),并獲得成功,創(chuàng)立了適合于我國一水硬鋁石、鋁硅比低的鋁礦資源特點的工藝流程。
制取金屬鍺
1955年,曹蓉江首先提出了堿石灰燒結法低堿(Na2O/Al2O3≈1.5)的浸出法,后經(jīng)山東鋁廠試驗獲得成功。1956年1月,曹蓉江調到重工業(yè)部有色金屬工業(yè)試驗所(今北京有色金屬研究總院,簡稱有研總院)工作,由于他在冶金物理化學和熱力學等方面造詣較深,對稀有金屬的研究和開發(fā),提出了很多建設性意見。1958年,鍺是國家重點研究材料之一,在以含鍺金屬銅為原料,用鹽酸蒸餾法制取四氯化鍺時,因有氫氣產(chǎn)生,容易發(fā)生爆炸,經(jīng)他研究提出的除氫劑和降低蒸餾溫度,使該院在國內(nèi)最早制得金屬鍺。1959年,據(jù)當時文獻報道:多晶硅的制造方法有兩種,即四氯化硅鋅還原的杜邦法和三氯氫硅氫還原的西門子法。曹蓉江從技術上考慮和通過熱力學計算,提出了用西門子法能獲得高純硅。由于杜邦法簡單易行,建立了試驗車間,后因受鋅的純度所限,該法未能成功,而用三氯氫硅氫還原獲得成功,一直沿用至今。
制取金屬鋯、鉿
1956年,曹蓉江任鋯鉿專題組長,后任研究室副主任,組織和指導鎂熱還原法制取海綿鋯和海綿鉿的全流程試驗并用于生產(chǎn)。制取原子能級的海綿鋯和海綿鉿的技術關鍵是把化學性質相似的鋯鉿進行分離,他經(jīng)過多年的技術方案試驗對比,1962年,提出了以四氯化鋯為原料,在硝酸一鹽酸體系中以磷酸三丁脂為萃取劑,萃取分離獲得了合格的鋯、鉿氧化物,并于1965年在上海合利冶煉廠(今紅色冶煉廠)工業(yè)試驗獲得成功。
氫氧化鋰研究
1965年,是我國研究某工程用氫氧化鋰的關鍵時刻,當時將氫氧化鋰分離為鋰-6、鋰-7的烏魯木齊鋰鹽廠,因用堿法生產(chǎn)而鉀含量過高,不能用作原料。曹蓉江等受冶金工業(yè)部(簡稱冶金部)指派,前往該廠解決這一問題,他們深入生產(chǎn)現(xiàn)場調查研究,提出了飽和洗滌與重結晶的聯(lián)合法,終于獲得了合格的氫氧化鋰產(chǎn)品,滿足了當時的急需。1965年,我國研制火箭急需穩(wěn)定性二氧化鋯為涂層材料,而該產(chǎn)品通常采用固體配料,煅燒溫度高達2000℃以上,曹蓉江提出了“共沉淀法”,所得含釔鋯酸鈣煅燒溫度低于1700℃,不僅節(jié)能且又縮短了生產(chǎn)周期,所得產(chǎn)品其組成和均勻性得到了改進,為國內(nèi)首創(chuàng)。過去我國電子工業(yè)電真空消氣劑用的鋯粉,一直從聯(lián)邦德國進口,1973年該國突然停止了供應,而國產(chǎn)鋯粉質量又不過關,嚴重影響我國電子工業(yè)的發(fā)展。當年5月第四機械工業(yè)部和冶金部在上海召開專業(yè)會議,決定成立由科研、生產(chǎn)、使用三結合的攻關隊伍,主戰(zhàn)場設在有研總院,承擔該任務的鋯鉿研究室集結了一批技術力量,分別進行文獻調查、訪問用戶、制定方案和籌建實驗室。在此關鍵時刻,曹蓉江通過文獻調查和熱力學計算,指出電子管“陰極中毒”是因鋯粉中的微量鹵素氣體雜質氟、氯帶到產(chǎn)品中引起的。在他的技術思想指導下,改變了過去用鎂熱還原法制取海綿鋯為原料的制粉工藝,而采取以二氧化鋯為原料用氫化鈣還原的技術,所得鋯粉經(jīng)北京電子管廠的測定和制管考核,電子管壽命超過3000小時,達到了預期目的,填補了我國電真空鋯粉的空白,此成果獲1978年全國科學大會獎。
主要論著
1 曹蓉江.黃銅的擠壓與制造.機械制造,1950(5):11~13 2 曹蓉江.液液萃取與鋯鉿分離.稀有金屬,1964(9):26~29 3 曹蓉江.關于高純硅原料SiCl4及SiHCl3中雜質除去問題的研究.稀有金屬,1966(3):26~28 4 曹蓉江.高鈦渣沸騰氯化氣流速度和分布板壓降的討論.稀有金屬,1972 (2):22~24 5 曹蓉江.四氯化鈦融鹽電解制取鈦的國內(nèi)現(xiàn)狀及其存在的問題.稀有金屬,1981(2):74~76