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  • 李元杰

    李元杰(化工專家)

    李元杰,男,冶金與化工專家。是中國(guó)鎵生產(chǎn)技術(shù)的開(kāi)拓者之一,主持完成中國(guó)第一個(gè)鎵生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì),并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。參加中國(guó)第一個(gè)氧化鋁廠的建設(shè),并長(zhǎng)期從事其生產(chǎn)技術(shù)工作,參與創(chuàng)立適合中國(guó)鋁土礦特點(diǎn)的混聯(lián)聯(lián)合法氧化鋁生產(chǎn)工藝,對(duì)中國(guó)氧化鋁工業(yè)的發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)。


    簡(jiǎn)介

      李元杰,原籍浙江 寧波,1931年12月21日出生于上海一個(gè)職員家庭,自幼聰穎好學(xué)。1952年8月,畢業(yè)于上海大同大學(xué)化學(xué)工程系,此時(shí),國(guó)家百?gòu)U待興,急需各方面的人才。他沒(méi)有留戀上海的優(yōu)越生活,要求到國(guó)家最需要的地方去,畢業(yè)時(shí),他填報(bào)的三個(gè)志愿全部是外地,第一是去東北,并表示無(wú)條件服從組織分配,最終,他被派往山東鋁廠。

    個(gè)人簡(jiǎn)歷

      1931年12月21日 出生于上海市。

      1948~1952年 在上海大同大學(xué)化學(xué)工程系學(xué)習(xí)。

      1952~1958年 任山東鋁廠值班長(zhǎng)、技術(shù)員、工程師等職。

      1958~1965年 任鄭州鋁廠技術(shù)處工程師、氧化鋁廠技術(shù)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)等職。

    李元杰

      1965~1992年 任鄭州鋁廠副總工程師兼技術(shù)處處長(zhǎng)。

      1992年2月 退休。

    主要成就

      一、參加中國(guó)第一個(gè)氧化鋁廠的建設(shè) 負(fù)責(zé)建成國(guó)內(nèi)第一個(gè)鎵生產(chǎn)系統(tǒng)

      鋁是一種戰(zhàn)略金屬,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)中有十分重要的作用?箲(zhàn)時(shí)期,日本侵略者為了掠奪我國(guó)的資源,在山東淄博建一座氧化鋁廠,隨著抗戰(zhàn)的勝利,工程半途而廢。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的第一個(gè)五年計(jì)劃(簡(jiǎn)稱“一五”,下類同)期間,國(guó)家決定在工程原址建起中國(guó)第一座氧化鋁廠,即山東鋁廠。

      李元杰于1952年9月來(lái)到山東鋁廠,被分配到廠研究所試驗(yàn)廠任技術(shù)員。在一沒(méi)經(jīng)驗(yàn),二缺資料,全廠只有前蘇聯(lián)專家?guī)?lái)的一本俄文版《氧化鋁生產(chǎn)學(xué)》的情況下,他憑著扎實(shí)的化工與化學(xué)理論基礎(chǔ),一個(gè)工序一個(gè)工序地進(jìn)行摸索,積累經(jīng)驗(yàn),尋找規(guī)律。工余時(shí)間,他自學(xué)俄語(yǔ),啃下了那本原版專著。在他們的努力下,試驗(yàn)廠開(kāi)展了半工業(yè)試驗(yàn)研究,為確定工廠的工藝流程和工藝條件提供了可靠的依據(jù)。試驗(yàn)廠的經(jīng)歷,使他養(yǎng)成了兩個(gè)好習(xí)慣:一是勤于探索與鉆研,相信生產(chǎn)中的問(wèn)題總能找到解決的途徑;二是注意積累技術(shù)資料。

      1953年9月,李元杰被調(diào)到氧化鋁廠分解焙燒車間,先后擔(dān)任值班長(zhǎng)、技術(shù)員。在分解工序,山東鋁廠采用了與前蘇聯(lián)生產(chǎn)工藝不同的高濃度二氧化碳碳酸化分解技術(shù)。當(dāng)分解出第一槽氫氧化鋁時(shí),他們發(fā)現(xiàn)氫氧化鋁結(jié)晶粗細(xì)不均,無(wú)法用過(guò)濾機(jī)過(guò)濾出來(lái),拿不出合格的產(chǎn)品。第二槽、第三槽……均出現(xiàn)了相同的情況。對(duì)這個(gè)難題,前蘇聯(lián)專家也束手無(wú)策。當(dāng)時(shí),情況很緊急,全廠面臨停產(chǎn)的危險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)晝夜連續(xù)攻關(guān),度過(guò)了無(wú)數(shù)不眠之夜,終于找到了通氣速度與氧化鋁結(jié)晶粒度的規(guī)律,順利解決了這個(gè)問(wèn)題。李元杰根據(jù)積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和有關(guān)試驗(yàn),逐步弄清了溶液硅量指數(shù)、通氣速度、分解溫度和時(shí)間與分解率、產(chǎn)品質(zhì)量之間的關(guān)系,對(duì)高濃度二氧化碳碳酸化分解技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)的總結(jié)和優(yōu)化,建立了一整套最佳的工藝技術(shù)控制條件和制度,保證了系統(tǒng)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的氫氧化鋁和氧化鋁。李元杰還對(duì)氫氧化鋁分解、過(guò)濾洗滌工序進(jìn)行了大量的優(yōu)化攻關(guān)工作,他提出將氫氧化鋁的三次逆向過(guò)濾洗滌改為兩次操作,既簡(jiǎn)化了流程,又降低了消耗,而且保證了洗滌效果。這一建議可降低新廠的投資和老廠的生產(chǎn)成本,隨后被國(guó)內(nèi)氧化鋁廠普遍采用。力提高氧化鋁生產(chǎn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。1956年,由于業(yè)績(jī)突出,他被評(píng)為廠第一批工藝工程師。

      1956年,山東鋁廠開(kāi)始籌建金屬鎵生產(chǎn)系統(tǒng)。在時(shí)任山東鋁廠副廠長(zhǎng)蔣靳非的極力舉薦下,廠部任命李元杰為“從氧化鋁生產(chǎn)流程中提取稀有金屬鎵工程”的工藝設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。

      鎵為典型的稀散元素,它經(jīng)常以同晶形的雜質(zhì)狀態(tài)存在于鋁土礦中。在氧化鋁生產(chǎn)流程中,鎵會(huì)逐漸富集,如不回收,它就隨生產(chǎn)的殘?jiān)嗄鄺壢。同時(shí),鎵也是一種重要的半導(dǎo)體材料,當(dāng)時(shí),只有美、法等少數(shù)西方國(guó)家能夠生產(chǎn),每千克價(jià)格高達(dá)3000 美元以上。

      在這個(gè)項(xiàng)目上,李元杰表現(xiàn)出非凡的想象力和創(chuàng)造力。在鎵生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過(guò)程中,由于西方國(guó)家封鎖,根本沒(méi)有完整的資料可以借鑒,當(dāng)時(shí),只有一篇小型試驗(yàn)報(bào)告。他反復(fù)進(jìn)行全流程的工藝計(jì)算和設(shè)備選型,確定關(guān)鍵的設(shè)計(jì)參數(shù),勾畫出鎵生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程和平面配置的大致輪廓,然后一段一段地進(jìn)行充實(shí)。為了設(shè)計(jì)鎵電解槽,他遠(yuǎn)赴沈陽(yáng)和上海的工廠,考察多種有色金屬的電解生產(chǎn)方法后,深受啟發(fā),設(shè)計(jì)出適合鎵生產(chǎn)用的電解槽。他創(chuàng)立的鎵電解槽被收入前蘇聯(lián)稀有金屬專家澤里克曼編著的《稀有金屬冶金學(xué)》。鎵在攝氏30度以下時(shí),會(huì)由液態(tài)變?yōu)楣虘B(tài),鎵的體積擴(kuò)大3.2%。成品要保持較高的純度,一般的包裝容器難以適用,他幾次到上;て髽I(yè)和研究機(jī)構(gòu)考察,最后決定采用聚乙烯作為容器材料。當(dāng)時(shí),國(guó)內(nèi)還不能生產(chǎn),他提議將國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品的聚乙烯包裝物回收利用,成功地解決了鎵產(chǎn)品的包裝問(wèn)題,這種容器至今仍被沿用。

      二、 參與創(chuàng)立適合中國(guó)鋁土礦特點(diǎn)的世界上第一個(gè)混聯(lián)聯(lián)合法氧化鋁的生產(chǎn)工藝

      1958年,根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)防建設(shè)的需要,國(guó)家開(kāi)始建設(shè)第二座工程浩大的鋁聯(lián)合企業(yè)——鄭州鋁業(yè)公司(1964年改名為鄭州鋁廠,簡(jiǎn)稱鄭鋁,1992年并人中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司)。其中包括氧化鋁廠、電解鋁廠。同年,中蘇關(guān)系破裂,前蘇聯(lián)專家全部撤離,工程被迫停工。在這樣的情況下,只有依靠自己的力量首先發(fā)展氧化鋁生產(chǎn)。同年7月,從山東鋁廠選派一批干部支援鄭鋁的建設(shè),李元杰因此來(lái)到了鄭州。在這里,他曾任公司技術(shù)處工程師,氧化鋁廠技術(shù)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng),從1965年起,任鄭鋁副總工程師兼技術(shù)處長(zhǎng)。

      1960年,氧化鋁廠拜爾法系統(tǒng)投產(chǎn)。在運(yùn)行由于缺乏該法設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn),在工藝與設(shè)備等方面存在諸多問(wèn)題,如在高溫高壓下運(yùn)行的溶出系統(tǒng)還曾發(fā)生過(guò)爆炸事故,當(dāng)時(shí)正在現(xiàn)場(chǎng)的李元杰險(xiǎn)遭不幸。1961年,冶金工業(yè)部成立了以部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的工作組,對(duì)鄭鋁氧化鋁廠一年多的生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié),并形成了共識(shí),決定拜爾法系統(tǒng)暫停生產(chǎn),進(jìn)行技術(shù)改造。從1962年至1965年的技術(shù)改造過(guò)程中,李元杰參與了適合中國(guó)鋁土礦特點(diǎn)的混聯(lián)聯(lián)合法氧化鋁生產(chǎn)新工藝方案的制訂和審定,以及工程的設(shè)計(jì)、施工和組織工作,3年間,共實(shí)施大小技術(shù)改造項(xiàng)目1570項(xiàng)。1965 年,燒結(jié)法系統(tǒng)投產(chǎn)。1966年初,拜爾法系統(tǒng)也試車成功,至此,氧化鋁混聯(lián)聯(lián)合法生產(chǎn)系統(tǒng)開(kāi)始投入運(yùn)行。當(dāng)年,產(chǎn)出氧化鋁17萬(wàn)噸,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

      在1966年至1978年,“文化大革命”期間,李元杰也從沒(méi)有放棄對(duì)混聯(lián)法工藝的思考和探索,這期間,在他的領(lǐng)導(dǎo)和參與下,共實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目16項(xiàng);炻(lián)聯(lián)合法生產(chǎn)工藝日益完善和成熟,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)又達(dá)到了一個(gè)新水平,其中堿耗、氧化鋁總回收率已跨入世界先進(jìn)行列,成為適合我國(guó)鋁土礦特點(diǎn)的自有技術(shù)。目前,全國(guó)6個(gè)氧化鋁廠中,有4個(gè)采用該工藝。1978年,氧化鋁混聯(lián)聯(lián)合法生產(chǎn)工藝獲全國(guó)科學(xué)大會(huì)獎(jiǎng)。

      氧化鋁混聯(lián)聯(lián)合法雖在國(guó)際上獨(dú)樹(shù)一幟,但隨著科技的進(jìn)步和生產(chǎn)的發(fā)展,需進(jìn)一步節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本。為此,李元杰領(lǐng)導(dǎo)、組織了大批工程技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)上的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行攻關(guān),并參與了多項(xiàng)具有較高技術(shù)水平和顯著經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目,使氧化鋁生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不斷提高,生產(chǎn)成本不斷降低,使混聯(lián)法達(dá)到了一個(gè)新的先進(jìn)水平。

      李元杰一直致力于高效赤泥分離技術(shù)的研究。是他,從國(guó)外帶回少量絮凝劑,成功地進(jìn)行了小型試驗(yàn)。在他的組織參與下,1986年,“A-1000絮凝劑”作為助凝劑添加在燒結(jié)法溶出漿液中,用于赤泥沉降分離試驗(yàn)獲得成功。此后,又開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的艱苦攻關(guān)。第一步先將沉降過(guò)濾器去掉濾筒和真空系統(tǒng),改為小沉降槽作分離試驗(yàn);第二步將一個(gè)硅渣沉降槽改造后,作絮凝劑大槽試驗(yàn),取得了大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)安裝了單層絮凝新型沉降槽。1988年11月,采用新工藝和新設(shè)備的第二個(gè)赤泥分離洗滌系統(tǒng)建成投產(chǎn),帶料試車一次成功,用2臺(tái)絮凝沉降槽代替了過(guò)去12臺(tái)沉降過(guò)濾器。多年來(lái)的實(shí)踐證明,它簡(jiǎn)化了流程,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到進(jìn)一步提高。以當(dāng)時(shí)生產(chǎn)情況進(jìn)行核算,每年可節(jié)約濾布34萬(wàn)平方米,節(jié)電1561萬(wàn)千瓦·時(shí),節(jié)約純堿2782噸,增產(chǎn)氧化鋁1000噸,經(jīng)濟(jì)效益1000萬(wàn)元。1990年,該項(xiàng)技術(shù)獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。

      脫硅工序也存在著重大技術(shù)難題。氧化鋁廠投產(chǎn)之后,一直采用直接通蒸汽壓煮料漿的工藝,脫硅后,溶液濃度降低,增加了蒸發(fā)工序的負(fù)擔(dān),能耗較高。1987年,李元杰提出了采用間接加熱連續(xù)脫硅的建議,同年,國(guó)家科委將“間接加熱連續(xù)脫硅”工業(yè)試驗(yàn)列為“七五”重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目。鄭鋁組織了大批技術(shù)人員參加攻關(guān),李元杰積極參與這項(xiàng)工作。在一無(wú)圖紙,二無(wú)資料的情況下,通過(guò)多次調(diào)研和方案論證,做了大量局部試驗(yàn),花費(fèi)3年多的時(shí)間,先后解決了兩段脫硅方案、管道熱膨脹應(yīng)力的消除以及預(yù)脫硅攪拌裝置的研制等一系列技術(shù)難題,于1991年3月終于建成一套能力為140~160立方米/小時(shí)的間接加熱連續(xù)脫硅系統(tǒng),4月該系統(tǒng)投料試車一次成功。這項(xiàng)新工藝使脫硅效果明顯優(yōu)于舊工藝。其硅量指數(shù)提高5%,溶液中氧化鋁含量增加17~20克/升,并可用廢蒸汽預(yù)熱,提高了二次蒸汽的利用率。按當(dāng)時(shí)的核算情況,可年節(jié)約標(biāo)煤64320噸,直接經(jīng)濟(jì)效益1211萬(wàn)元。1993年,該技術(shù)被評(píng)為國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。

      鋁土礦漿溶出是拜爾法工藝控制能耗和生產(chǎn)成本的關(guān)鍵工序。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,國(guó)外一些氧化鋁廠有的已采用能耗較低的管道化溶出技術(shù),與之相比,鄭鋁使用的蒸汽直接加熱壓煮器不但能耗高,而且效率低。但是,管道化溶出技術(shù)能否適用于中國(guó)難溶的一水硬鋁石型鋁土礦?李元杰查閱了大量文獻(xiàn)資料,同時(shí),組織技術(shù)人員做了大量的試驗(yàn)研究工作,1975年,李元杰提出采用管道化溶出技術(shù)的建議,以后多次參加原冶金工業(yè)部和中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司組織的專家論證會(huì),大家認(rèn)為這是個(gè)方向,應(yīng)加快研究的進(jìn)程。為此,他兩次赴聯(lián)邦德國(guó)聯(lián)合鋁業(yè)公司,用專門運(yùn)去的中國(guó)鋁土礦,與德國(guó)專家共同進(jìn)行了管道化溶出的半工業(yè)和工業(yè)試驗(yàn)。1986年5月,根據(jù)中國(guó)政府與聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署簽訂的援助協(xié)議,一水硬鋁石型鋁土礦的管道化溶出技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目被列入聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃。中國(guó)利用聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署投入的資金,在鄭鋁進(jìn)行了中國(guó)鋁土礦的管道化溶出工業(yè)試驗(yàn),中方由李元杰任項(xiàng)目主任。通過(guò)試驗(yàn),取得了大量技術(shù)數(shù)據(jù),為高壓溶出系統(tǒng)的技術(shù)改造及管道化溶出設(shè)計(jì)提供了依據(jù),也為國(guó)家引進(jìn)管道化溶出技術(shù)提供了條件。

      管道化溶出項(xiàng)目于1990年11月15日破土動(dòng)工,1993建成投產(chǎn)。此后由于種種原因,該項(xiàng)目一直處于半停產(chǎn)狀態(tài)。1998 年,公司新的領(lǐng)導(dǎo)班子成立以后,長(zhǎng)城鋁業(yè)公司調(diào)整了科技工作的思路,決定以管道化溶出系統(tǒng)為突破口,推進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化。當(dāng)年3月,公司總經(jīng)理親任攻關(guān)組組長(zhǎng),集中廠內(nèi)主要技術(shù)人員數(shù)十人進(jìn)行攻關(guān),聘請(qǐng)李元杰出任技術(shù)顧問(wèn)。他殫精竭慮,獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。8個(gè)月中,先后克服了礦石破碎與磨細(xì)、礦漿配制、隔膜泵調(diào)試、熔鹽爐操作與維護(hù)和管道化溶出工藝技術(shù)控制等技術(shù)難關(guān),終于獲得成功。結(jié)束了該技術(shù)只在德、法、匈等先進(jìn)國(guó)家使用,只能處理三水和一水軟鋁石型易溶礦石的歷史,使中國(guó)這項(xiàng)技術(shù)居世界領(lǐng)先水平。該項(xiàng)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是:能夠處理占中國(guó)鋁土礦已探明儲(chǔ)量約98%的一水硬鋁石型難溶礦石;和傳統(tǒng)鋁土礦溶出技術(shù)相比,一次性投資減少20%;節(jié)能約50%;操作簡(jiǎn)便,能獲得巨大的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目1999年被評(píng)為國(guó)家有色金屬工業(yè)局科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),2002年被評(píng)為國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。

      脫硅工序也存在著重大技術(shù)難題。氧化鋁廠投產(chǎn)之后,一直采用直接通蒸汽壓煮料漿的工藝,脫硅后,溶液濃度降低,增加了蒸發(fā)工序的負(fù)擔(dān),能耗較高。1987年,李元杰提出了采用間接加熱連續(xù)脫硅的建議,同年,國(guó)家科委將“間接加熱連續(xù)脫硅”工業(yè)試驗(yàn)列為“七五”重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目。鄭鋁組織了大批技術(shù)人員參加攻關(guān),李元杰積極參與這項(xiàng)工作。在一無(wú)圖紙,二無(wú)資料的情況下,通過(guò)多次調(diào)研和方案論證,做了大量局部試驗(yàn),花費(fèi)3年多的時(shí)間,先后解決了兩段脫硅方案、管道熱膨脹應(yīng)力的消除以及預(yù)脫硅攪拌裝置的研制等一系列技術(shù)難題,于1991年3月終于建成一套能力為140~160立方米/小時(shí)的間接加熱連續(xù)脫硅系統(tǒng),4月該系統(tǒng)投料試車一次成功。這項(xiàng)新工藝使脫硅效果明顯優(yōu)于舊工藝。其硅量指數(shù)提高5%,溶液中氧化鋁含量增加17~20克/升,并可用廢蒸汽預(yù)熱,提高了二次蒸汽的利用率。按當(dāng)時(shí)的核算情況,可年節(jié)約標(biāo)煤64320噸,直接經(jīng)濟(jì)效益1211萬(wàn)元。1993年,該技術(shù)被評(píng)為國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。

      三、矢志不移致力于提高中國(guó)氧化鋁工業(yè)的技術(shù)水平

      40多年來(lái),李元杰一直從事氧化鋁工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)工作,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。在山東鋁廠和鄭州鋁廠工作期間,提出和解決了大量增加產(chǎn)量,節(jié)約能源,降低消耗,改進(jìn)工藝流程,提高產(chǎn)品質(zhì)量和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品等建議與問(wèn)題,使中國(guó)的混聯(lián)聯(lián)合法氧化鋁生產(chǎn)工藝日臻完善。多次接受原冶金工業(yè)部和中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司的邀請(qǐng),制訂鋁工業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,審查新建廠和老廠改造的工藝設(shè)計(jì)方案,制訂中國(guó)氫氧化鋁和氧化鋁國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。他生活簡(jiǎn)樸,不嗜享受,退休后仍擔(dān)任本廠及其他氧化鋁廠的技術(shù)顧問(wèn)和中南大學(xué)兼職教授、博士生導(dǎo)師,不計(jì)個(gè)人得失,醉心于科技工作,對(duì)我國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

      李元杰精通英語(yǔ),能閱讀俄、日文技術(shù)資料。先后到德、美、法、匈、奧、希臘和瑞士等國(guó)的鋁企業(yè)進(jìn)行技術(shù)考察、科研合作,或參加國(guó)際會(huì)議進(jìn)行學(xué)術(shù)交流,與國(guó)外同行有廣泛的聯(lián)系,對(duì)國(guó)外鋁企業(yè)的工藝裝備水平和技術(shù)現(xiàn)狀有較全面的了解,掌握了國(guó)內(nèi)外鋁工業(yè)技術(shù)發(fā)展的動(dòng)向。他治學(xué)勤奮,工作之余,筆耕不輟,先后記下了數(shù)百萬(wàn)字的技術(shù)筆記,發(fā)表有一定影響的論文15篇;組織及編寫了《聯(lián)合法氧化鋁生產(chǎn)》一書,共8個(gè)分冊(cè);翻譯和審校譯著11本,譯文80多篇。

      李元杰于1989年被評(píng)為教授級(jí)高級(jí)工程師。從1992年起享受政府特殊津貼。他是中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì)第一屆理事會(huì)理事、第二屆常務(wù)理事,河南省金屬學(xué)會(huì)第一至第三屆副理事長(zhǎng)。

    學(xué)術(shù)著作

      1 李元杰.氧化鋁循環(huán)沸騰爐焙燒.輕金屬,1975(4):18~27

      2 李元杰.聯(lián)合法氧化鋁生產(chǎn).北京:冶金工業(yè)出版社,1975

      3 李元杰.適合我國(guó)資源的混聯(lián)聯(lián)合法氧化鋁生產(chǎn)新工藝.1977:1~54

      4 李元杰.氧化鋁生產(chǎn)及發(fā)展趨勢(shì)的分析.中國(guó)金屬學(xué)會(huì)輕金屬學(xué)術(shù)會(huì)議學(xué)術(shù)報(bào)告,1979

      5 李元杰.中州鋁工業(yè)的現(xiàn)狀和展望.中州今古,1983(1):32~33

      6 李元杰.氧化鋁工業(yè)液固分離用的過(guò)濾介質(zhì).輕金屬,1986(1):6~11

      7 李元杰.首屆輕金屬冶金學(xué)術(shù)會(huì)議論文集·我國(guó)聯(lián)合法氧化鋁生產(chǎn)中的拜爾法溶出技術(shù)的探討.1986

      8 李元杰.管道化溶出工藝技術(shù)的進(jìn)展.中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì)輕金屬第二屆年會(huì)報(bào)告,1990

      9 李元杰.氫氧化鋁脫水劑的研究.輕金屬,1991(3)12~15

      10 李元杰.世界鋁工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì).輕金屬,1991(9):13~20

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